ສໍາລັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຫຼື pricelist, ກະລຸນາປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມກອງປະຊຸມສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມຂອງທ່ານ!
A:
1. ຖ້າໄຟ Driver ບໍ່ເປີດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງພະລັງງານປົກກະຕິ.
2. ຖ້າ Motor shaft ລັອກ, ແຕ່ບໍ່ຫັນ, ກະລຸນາເພີ່ມສັນຍານກໍາມະຈອນໃນປະຈຸບັນເປັນ 7-16mA, ແລະແຮງດັນສັນຍານຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
3. ຖ້າຄວາມໄວຕໍ່າເກີນໄປ, ກະລຸນາເລືອກ microstep ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
4. ຖ້າຫາກວ່າການປຸກຂັບລົດ, ກະລຸນາກວດສອບຈໍານວນຂອງກະພິບໄຟແດງ, ເບິ່ງຄູ່ມືເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.
5. ຖ້າມີບັນຫາສັນຍານເປີດ, ກະລຸນາປ່ຽນລະດັບສັນຍານເປີດ.
6. ຖ້າມີສັນຍານກໍາມະຈອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງວ່າຕົວຄວບຄຸມມີກໍາມະຈອນອອກ, ແຮງດັນສັນຍານຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
A:
1. ຖ້າທິດທາງເບື້ອງຕົ້ນຂອງມໍເຕີກົງກັນຂ້າມ, ກະລຸນາປ່ຽນມໍເຕີ A+ ແລະ A- ໄລຍະສາຍສາຍ, ຫຼືປ່ຽນລະດັບສັນຍານທິດທາງ.
2. ຖ້າສາຍສັນຍານຄວບຄຸມມີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ກະລຸນາກວດເບິ່ງສາຍໄຟມໍເຕີຂອງການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ.
3. ຖ້າມໍເຕີມີທິດທາງດຽວ, ອາດຈະຜິດພາດຮູບແບບກໍາມະຈອນຫຼືຜິດພາດ 24V ສັນຍານການຄວບຄຸມ.
A:
1. ຖ້າມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍມໍເຕີຜິດພາດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງສາຍໄຟມໍເຕີກ່ອນ.
2. ຖ້າແຮງດັນສູງເກີນໄປຫຼືຕ່ໍາເກີນໄປ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບ.
3. ຖ້າມີມໍເຕີເສຍຫາຍຫຼືຂັບ, ກະລຸນາປ່ຽນມໍເຕີໃຫມ່ຫຼືຂັບ.
A:
1. ຖ້າຫາກວ່າມີການແຊກແຊງສັນຍານ, ກະລຸນາເອົາການແຊກແຊງ, ພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
2. ຖ້າມີສັນຍານກໍາມະຈອນຜິດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງສັນຍານຄວບຄຸມ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກຕ້ອງ.
3. ຖ້າຫາກວ່າມີການຕັ້ງຄ່າ microstep ຜິດພາດ, ກະລຸນາກວດສອບສະຖານະພາບສະຫຼັບ DIP ໃນ stepper drive.
4. ຖ້າມໍເຕີສູນເສຍຂັ້ນຕອນ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງວ່າຄວາມໄວເລີ່ມຕົ້ນສູງເກີນໄປຫຼືການເລືອກມໍເຕີບໍ່ກົງກັນ.
A:
1. ຖ້າມີວົງຈອນສັ້ນລະຫວ່າງ terminals, ກວດເບິ່ງວ່າ motor winding ແມ່ນ short-circuit.
2. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນລະຫວ່າງ terminals ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ.
3. ຖ້າ soldering ຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍໄຟເພື່ອສ້າງເປັນບານ solder.
A:
1. ຖ້າເວລາເລັ່ງ ແລະຄວາມໄວຊ້າເກີນໄປ, ກະລຸນາເພີ່ມເວລາເລັ່ງຄຳສັ່ງ ຫຼືເພີ່ມເວລາການກັ່ນຕອງຂັບ.
2. ຖ້າຫາກວ່າແຮງບິດມໍເຕີແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ກະລຸນາປ່ຽນ motor ທີ່ມີແຮງບິດສູງຂຶ້ນ, ຫຼືເພີ່ມແຮງດັນຂອງການສະຫນອງພະລັງງານອາດຈະ.
3. ຖ້າການໂຫຼດມໍເຕີແມ່ນຫນັກເກີນໄປ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງນ້ໍາຫນັກການໂຫຼດແລະ inertia, ແລະປັບໂຄງສ້າງກົນຈັກ.
4. ຖ້າຫາກວ່າປັດຈຸບັນການຂັບລົດແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປ, ກະລຸນາກວດສອບການຕັ້ງຄ່າສະຫຼັບ DIP, ເພີ່ມທະວີການປະຈຸບັນການຂັບໄດ້.
A:
ອາດຈະເປັນ, ພາລາມິເຕີ PID ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ປ່ຽນເປັນໂຫມດ loop ເປີດ, ຖ້າຄວາມກະວົນກະວາຍຫາຍໄປ, ໃຫ້ປ່ຽນພາລາມິເຕີ PID ພາຍໃຕ້ໂຫມດຄວບຄຸມວົງປິດ.
A:
1. ບາງທີບັນຫາແມ່ນມາຈາກຈຸດ resonance ຂອງ stepper motor, ກະລຸນາປ່ຽນຄ່າຄວາມໄວ motor ເພື່ອເບິ່ງວ່າການສັ່ນສະເທືອນຈະຫຼຸດລົງ.
2. ບາງທີບັນຫາການຕິດຕໍ່ສາຍ motor, ກະລຸນາກວດເບິ່ງສາຍ motor, ບໍ່ວ່າຈະມີສະຖານະການສາຍແຕກ.
A:
1. ຖ້າມີຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບສາຍໄຟຕົວເຂົ້າລະຫັດ, ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃຊ້ສາຍຕໍ່ຕົວເຂົ້າລະຫັດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼືຕິດຕໍ່ Rtelligent ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ສາຍຂະຫຍາຍສໍາລັບເຫດຜົນອື່ນໆ.
2. ກວດເບິ່ງວ່າຕົວເຂົ້າລະຫັດເສຍຫາຍເຊັ່ນສັນຍານອອກ.
A:
FAQs ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຜິດທົ່ວໄປແລະວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ stepper ເປີດ loop ແລະວົງປິດ. ສໍາລັບຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ AC servo, ກະລຸນາເບິ່ງລະຫັດຄວາມຜິດໃນຄູ່ມື AC servo ສໍາລັບການອ້າງອີງ.